1、技术难点:1)如何解决镁合金切削粉末易沉积,在加工过程中易腐蚀变色,存在氧化燃烧等问题。2)如何解决镁合金切削液变质发臭等问题?3)如何解决镁合金切削液腐蚀缺陷,研制出新型防锈体系?4)如何解决镁合金切削液泡沫较大问题?5)如何解决镁合金在加工过程中存在镁离子易溶于水溶性切削液中的弊端,增加了水的总硬度,导致水基切削液分层破乳等问题?2、市场价值:a.传统全合成和半合成切削液已经不能满足新型材料加工要求;b.镁合金加工技术由国外**公司长期技术垄断,国内企业自主开发及技术创新尤为重要;c.70%以上加工液技术企业及高校科研所都在长期从事该项目的研发;且因自身诸多缺陷未能取得技术性突破;因而该项目有较高的开发价值。该产品防腐性能优异,持久。龙岗区酸铜光亮剂配方
项目特点1)化学镍层表面是极为均匀的,只要镀液可以浸泡得到镍层表面,化镀过程中溶质交换充分,镀层就会非常均匀,几乎可以达到仿形的效果。2)电镀无法对一些形状复杂的产品素材进行全表面施镀,但化学镀可以对任何形状工件施镀。3)化学镀由于大部分使用食品级的添加剂,不使用诸如**物等有害物质,所以化学镀比电镀要环保一些。4)高磷的化学镀镍层为非晶态,镀层表面没有任何晶体间隙,而电镀层为典型的晶态镀层。5)化学镍硬度高、耐腐蚀能力强;镀层空隙率低,15μm无孔隙;耐磨性好,优于电镀铬;可焊性好,能够被焊料所润湿;电磁屏蔽性能好,可用于电子元件及计算机硬盘.6)处理后的产品,表面光洁度高,表面光亮,不需要重新机加工和抛光,即可以直接装机使用。酸铜光亮剂对人体怎么样这种酸铜光亮剂的在做货时,对复杂工件的出光速度将是极有影响的。
酸铜电镀槽本身可能以下几个方面:鼓气管偏离原位置,空气搅拌不均匀;过滤泵漏气或进液口靠近鼓气管吸入空气,产生细碎的空气泡,吸附在板面或线边,特别是横向线边,线角处;另外可能还有一点是使用劣质的棉芯,处理不彻底,棉芯制造过程中使用的防静电处理剂污染槽液,造成漏镀,这种情况可加大鼓气,将液面泡沫及时清理干净即可,棉芯应用酸碱浸泡后,板面颜色发白或色泽不均:主要是光剂或维护问题,有时还可能是酸性除油后清洗问题,微蚀问题。铜缸光剂失调,有机污染严重,槽液温度过高都可能造成。酸性除油一般不会有清洗问题,但如是水质PH值偏酸且有机物较多特别是回收循环水洗,则有可能会造成清洗不良,微蚀不均现象;微蚀主要考虑微蚀剂含量过低,微蚀液内铜含量偏高,槽液温度低等,也会造成板面微蚀不均匀;
特点1较好地解决了**镀铜缸碳酸盐致使阳极钝化的问题。2单一添加,此光亮**铜镀层平滑、紧密、幼细,光亮度和酸铜亮光差不多、纯有机,不含铅。因此没有脆性。可能是你见到的出光**快的碱铜光亮剂。性能前列,可以镀到镜面。3电流密度范围广阔,沉积速度较快。特适合做滚镀。4.如镀件全部为钢铁工作时,PH可以控制在13左右。生产维护镀液中的主要成份要定期分析并调整到如下范围:金属铜37-50g/L。游离**15-20g/L,游离氰偏高时镀层均匀,但光亮稍差。易变色。游离氰太高时,高电流区易烧,发哑。太低时,低区不亮。建议按;总**=1.38***亚铜维护镀液。氢氧化钠1-2g/L。维持PH11-12.太高易起泡。太低上镀慢。金属铜由阳极和**亚铜铺充,同时应加入同样份量的**以保持游离**的含量在正常水平。酒石酸钾钠的使用可有效地促进阳极的溶解及减少**用量,除开缸外适量的添加有利于镀层结晶细化.诺切粉作用:加强阳极溶解,辅助光亮。平时不用补给。*当阳极溶解有问题时再补加。光亮剂使电镀层细幼,特别是低区光亮,至镜面.用量省。过量时颜色发暗,易变色。如果电镀时大电流区发现暗影,可能是电流太大或者游离氰偏高。光亮剂消耗150-300ML/KAH镀层延展性良好,内应力低,对镍层的结合力好;
造成酸性亮铜不良的原因较多。生产中可根据经验积累来分析检查产生故障的原因以确定解决的办法。一般来讲,导致酸性亮铜不亮的原因大体可以归纳如下几点。(1)电解质及溶液本身不纯所含有害杂质。在新配溶液时,所采用的工业硫酸铜通常含有一定量的铁和有机杂质,若不进行处理,则新配制的镀液导致镀层不亮。此时,可在尚未添加硫酸之前的硫酸铜电解液中(pH=4左右)加入l~2mL/L30%双氧水。利用三价铁氢氧化物容易沉淀的性质除去杂质。如果同时加入活性炭吸附,则可同时消除有机杂质的影响。但如果没有氯离子和含硫化学物的情况下,再多的填平剂也是无任何填平效果的。横岗购买酸铜光亮剂联系方式
如果不能在中低位有出色的填平。龙岗区酸铜光亮剂配方
高中电流密度区可以见到较多的“雾”。这种雾在开大缸时,做货是没有问题的,再经过连续过滤,电解,就会在以后的打片中继续消失。打片只是一种对添加剂含量分析和性能的测试方法,多数的这种雾和砂在下缸后就再也看不到。也是这种原因,可能会在镀完酸铜之后,如不及时水洗,会出现蓝膜的现象,但这种雾或者膜都会在镀镍之后完全消失。这种雾是A剂中的染料,以及开缸剂中的表面活性剂的分子量较大所造成的。雾是酸铜高填平的中间体所带来的负面效果,虽然大家都不愿意,但为了得到极高的填平度,这是必须去理解的。实际上通过改进霍尔槽打气孔位及打气强也能避免或少此雾的产生的。龙岗区酸铜光亮剂配方