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来源: 发布时间:2022年02月19日

    在提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L,设计比较大投加量为50mg/L,比较大日为34.08m³/d,稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(2用2备),流量为0~1500L/h,扬程为400kPa,功率为0.75kW。,滤床比较大设计水头损失为25kPa,滤料以上运行水位为1.2~2.4m。冲洗周期约36~48h,驱氮周期根据水质情况确定为4~6h。反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗程序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:气110m/h,水14.7m/h;水反冲洗强度为14.7m/h;每格反洗水量为334m³/d。同一格滤池二者不同时进行。3反硝化深床滤池运行效果分析2017年2月—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。,乙酸钠投加量为3.4~30.6t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2。从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。在生物脱氮工艺中,COD/NO-3-N是一个重要的设计参数,它表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO-3-N去除量的COD投加量为3.66。反硝化深床滤池一体化装备价格!扬州废物利用反硝化深床滤池一体化装备视频

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    池体11内部从上往下依次设置有***布水渠道12和第二布水渠道13、滤料层16、滤砖层17。其中,如图1所示,***布水渠道12和第二布水渠道13的高度相同,并沿池体11的长度方向延伸。两者一端与位于池体11外部的反洗水排出渠18相连通,另一端与池体11外部的布水总渠(图中未示出)连通。其中,布水总渠用于向池体11内进水,反洗水排出渠18用于从池体11中排出反洗废水,***布水渠道12和第二布水渠道13用于实现池体11内的进水和集水。如图2所示,在反洗水排出渠18上设有排水管道14,该排水管道14通过反洗水排出渠18与池体11连通,排水管道14上设置有自动排水阀门15。反洗时打开自动排水阀门15,排出反洗废水。位于***布水渠道12和第二布水渠道13下方的是滤料层16和滤砖层17。设池体11的宽为l,则池体11中部到***布水渠道12和第二布水渠道13的距离均为1/2l,将滤池反洗水的排出路径分成2份。反洗过程中,反洗废水从池体11中部溢流进入布水渠道收集后排出,反洗水的排出路径也为1/2l。***布水渠道12和第二布水渠道13上沿到池底的距离为l1。由于进水和集水均通过***布水渠道12和第二布水渠道13实现,因此过滤水位和反洗水位一致,均为l1。本实用新型的d型反硝化深床滤池2如图3和图4所示。泰州天然反硝化深床滤池一体化装备商务反硝化深床滤池投资成本!

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    本实用新型要解决的另一技术问题是常规反硝化反应池在布水模式、布气模式、排泥结构、微生物载体设置模式等方面有待改善。本实用新型要解决的再一技术问题是传统的反硝化滤池结构复杂。为实现以上技术目的,本实用新型采用以下技术方案:一种新型的反硝化反应池,包括***池体,第二池体,反硝化进水管,反硝化出水管,循环管,提升泵,承托层,微生物载体,布气器,进气管,风机,布水管,排泥管,污泥泵,其中***池体和第二池体的数量相等,***池体与第二池体相互间隔排列,相邻的***池体与第二池体之间通过管路连通;在位于首端的***池体上连接有反硝化进水管,在位于尾端的第二池体上连接有反硝化出水管,循环管的两端分别与位于首端的***池体、位于尾端的第二池体相连接,在所述循环管上连接有提升泵;在所述***池体和第二池体内部均固定连接有承托层,在所述承托层的上端固定连接有微生物载体,在所述***池体和第二池体内部均具有布气器,进气管的一端连接至所述布气器,进气管的另一端连接至风机,在所述第二池体的内部连接有布水管,在所述***池体和第二池体的底端均连接有排泥管,所述排泥管的末端连接至污泥浓缩池,在所述排泥管上连接有污泥泵。作为推荐。

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    对属于钱塘江流域的海宁丁桥污水处理厂进行升级改造,出水水质由一级B提升至一级A排放标准。1工程概况海宁丁桥污水处理厂现状设计规模为15万m³/d,分为一、二期工程和三期工程两个系统,设计出水水质为一级B标准。一、二期设计规模为10万m³/d主体采用SBR工艺;三期工程设计规模为5万m³/d,主体采用A2O工艺。升级改造前,海宁丁桥污水处理厂主要面临以下问题:①一、二期工程主体采用SBR工艺,由于滗水器出水易虹吸,出水水量极不稳定,峰值流量超过平均流量的1.5倍以上,严重影响了后续处理单元的运行,尤其是影响现有终沉池的泥水分离效果,出水SS超标较严重。②一、二期SBR工艺出水水质不稳定,脱氮效果较差。③三期工程TN、SS不能稳定达到一级A排放标准。该工程面临时间紧、不能停水、水力高程受限等问题,对现有生化系统,尤其是一、二期SBR,进行强化除磷脱氮的改造困难重重。反硝化深床滤池同时具有反硝化脱氮、过滤去除SS和TP的作用,在一级A提标项目中应用较多,在现有流程后新建反硝化深床滤池,既不影响现状污水处理厂的运行,又能比较快速地实现提标目标。因此海宁丁桥污水处理厂对一、二、三期工程采用深床反硝化滤池深度处理工艺进行一级A提标改**硝化深床滤池简称!清泉反硝化深床滤池!废物利用反硝化深床滤池一体化装备比较价格

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    本实用新型涉及污水深度处理技术领域,具体涉及一种d型反硝化深床滤池。背景技术:目前,公知的***型的反硝化深床滤池在底部设置了使反洗布水布气更加均匀的滤砖,且过滤介质采用更加耐磨损、粒度更加均匀、过滤容量更大的质量天然海砂,碳源投加系统采用更加智能、更加精确的控制系统,用以精确控制药剂的投加量,使得反硝化滤池在用于深度处理工艺中具有突出的优势。但是该种滤池在反洗时间和效果上仍然存在着一定的缺陷,主要表现在以下几点:1)现有技术中,滤池布水和反洗排水通常共用一套设置在滤池顶端侧壁上的渠道,称为布水渠道。虽然节省了土建费用,但却带来了反洗水的浪费和反洗效果不佳等一系列问题。2)利用布水渠道收集反洗水,要求反洗水位更高,因此对反洗设备的压力要求更高。3)利用布水渠道收集反洗水,一般需要在池体另外一侧设置一套渠道用于安装反洗自动排水阀门,但却在增加了滤池占地面积的同时也增加了土建成本。4)利用布水渠道收集反洗水,反洗水的收集半径更长,反洗水收集速率慢,而反洗初期的水污染更为严重,快速排出反洗初期的废水将更有利于提高反洗效率。然而,目前的反硝化滤池均不能克服上述缺陷。因此需要提供一种反洗排水效率高。扬州废物利用反硝化深床滤池一体化装备视频

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