本质安全型锅炉--混流蒸汽机本质安全型锅炉:通过限制锅炉中的爆能量并配置设备的安全保护装置,使得在正常和异常工况下都不可能造成重大安全事故的锅炉。混流蒸汽机1、采用混流蒸汽发生技术,在保证蒸汽品质和快速产汽的同时,降低设备的储水容积,有效控制频控混流舱的爆当量,真正做到“有惊无险”2、采用全预混表面燃烧技术,炉膛容积小,热容积强度高,且采用单行程烟道,排烟无死角。为什么产汽速度越快,越节能?蒸汽锅炉效率提高(节能)途径--快速产汽,1)锅炉储水容量越大,起炉时间越长。2)锅炉炉膛容积越大,燃烧前后的吹扫时间越长。【全预混燃烧方式】3)因为机械构造的限制,锅炉安全度越低,燃烧器从小火转移至100%输出需要的时间越长。四川环保能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。湖南混流能源管理厂家
案例分享:浙江某纺织印染行业项目性质:改建项目(2台常温型组合式混流蒸汽机)改造前:2吨蒸汽锅炉使用5年,每天运行10小时,燃气耗气量平均约1920方/天,因锅炉出力不足、耗能高进行节能改造。改造后:2台1吨组合式混流蒸汽机,运行10小时/天,燃气耗气量平均1573方/天。蒸汽流量显示,混流蒸汽机蒸发量约1008kg/h,平均蒸吨耗气量为³/t(天然气低位热值约8200Kcal/m³),节省燃气347方/天。运行效益:与改造前相比,天然气一天能省347方,按全年生产300天算,一年天然气能节约,合40万元以上(天然气单价)。设备不需要持证锅炉工值守,每年可以节省人工费用约7万余元。每年综合节省费用可以达到48万元以上(预计一年能省回设备投入)。用户反馈:产汽很快,不用预热,蒸汽品质好,蒸汽温度高,运行中几乎没有疏水,运行稳定,出力足,蒸汽量变化时小单元自动启停,能耗很低,非常好。中国台湾组合式能源管理售卖西藏混流能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。
管理策略优化节能特种设备→非特种设备压力容器→非压力容器:“组合式混流蒸汽机”不属于特种设备,也不属于压力容器,免报批、免监检。持证锅炉工值守→巡视兼管(节省人工成本):“SDM智能蒸汽节能系统”是目前蒸汽应用领域智能化程度高的系统之一。整个系统无需专人值守,设备维保人员巡视兼管即可,企业可以节省持证锅炉工费用。一用一备→互为备用(节省备用成本):“SDM智能蒸汽节能系统”的互为备用性,既节约了备用锅炉的采购成本,更降低了停工停产损失;既提高了故障维修效率,更降低了锅炉设备的售后成本。
低氮燃烧技术--全预混表面燃烧降氮技术,全预混表面燃烧降氮技术,应用:贯流式锅炉/直流盘管锅炉/传统汽包锅炉,燃气和空气在文丘里内进行配比和预混合,混合气体经过风机转动进行充分混合,再由耐高温型金属纤维合金织物制作而成的燃烧器头部进行燃烧。全预混表面燃烧为多孔结构,火焰均布型好,火焰短,氮氧化合物、一氧化碳等不完全燃烧物的排放浓度低。可满足NOx<30mg/m3且CO<100mg/m3排放物限值要求。但对助燃空气洁净度要求高。云南节能能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。
在锅炉行业中,很多锅炉用户对于节能的理解是比较片面的。很多人片面的认为锅炉是否节能就看锅炉的热效率高不高。不可否认,锅炉的热效率是锅炉是否节能的一个十分重要和关键的因素,但是锅炉运行能耗的高低并取决于锅炉产品出厂时的热效率。首先,锅炉的热效率并不是持续恒定的。当锅炉产生水垢以后,锅炉的热效率就会降低。一般1mm厚的水垢,热效率会衰减10%以内。其次,锅炉的单机效率好是远远不够的!锅炉系统效率也很重要!!锅炉的运营成本高低取决于用户实际有效使用的蒸汽成本(即蒸汽单价,蒸汽单价=锅炉运营的综合费用/有效使用的蒸汽量)。比如,我们假设一个企业使用2吨蒸汽锅炉(热效率98%以上),每小时产生蒸汽2吨,用汽终端实际有效使用蒸汽量为每小时,2吨锅炉运行综合费用为720元/小时,那么该企业的蒸汽单价为600元/蒸吨(720元/);如果该企业用汽终端实际有效使用蒸汽量为每小时,锅炉运行综合费用也是720元/小时,那么该企业的蒸汽单价为400元/蒸吨(720元/)。您还觉得锅炉的热效率是影响锅炉运行成本的因素吗?锅炉的热效率对锅炉运营的综合费用以及有效使用的蒸汽量都有重要影响,但是相差一两个百分点的热效率的影响确确实实不是很多。宁夏过热能源管理供应联系泰州市斯迪蒙科技。陕西免检能源管理厂家
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案例分享:河南某饲料行业项目性质:改建项目(6台常温型组合式混流蒸汽机)改造前:6台1吨蒸汽发生器使用2年,运行24小时/天(实际大蒸发量需求约,深夜班蒸发量需求约2吨/h),耗气量平均约8848方/天。因为蒸汽含水量很高,输水量很大,白班和中班蒸发量略显不足,蒸汽压力和蒸汽温度均不太稳定,决定改造改造后:安装6台1吨组合式混流蒸汽机(建议5台,老板要求增加1台备用),白班、中班5台运行,深夜班2台运行,天然气耗气量平均7939方/天。蒸汽流量显示,每台混流蒸汽机蒸发量约1002kg/h,平均蒸吨耗气量为³/t(LNG天然气低位热值7800Kcal/m³)。微过热蒸汽,实际运行中°C蒸汽温度的需求,压力、温度稳定,设备运行中几乎没有疏水,5台设备不完全满足生产需要,还有一个单元停机轮换,能耗大幅度降低。运行效益:与改建前相比,天然气一天能省900方,按生产300天算,一年天然气能节约27万方,合78万元以上(LNG天然气单价)。同时每年可以节省人工费用约42万元。每年综合节省费用可达120万元以上(预计15个月能省回设备投入)。用户反馈:没想到效果这么好,非常满意。湖南混流能源管理厂家