LNG 气化站气态天然气输送需高流量处理(单站处理量常达 800-1200Nm³/h),传统过滤器处理量 300-500Nm³/h,需多台并联,增加占地与投资。高流量气体过滤器针对 LNG 气化站优化:采用 “多滤芯阵列” 设计,内置 8 个 φ250mm PTFE 折叠滤芯,总流通面积达 80㎡,气态天然气处理量≥800Nm³/h,适配中小型 LNG 气化站需求;滤芯耐低温 - 40℃,适配 LNG 气化后气态天然气的低温特性(-162℃气化后温度升至 - 20~0℃),无脆裂风险。设备压降严格控制在≤0.03MPa,避免影响下游管网压力。某 LNG 气化站将其应用于气态天然气外输管道(设计处理量 750Nm³/h、压力 0.8MPa),单台过滤器即可满足需求,较传统 3 台并联方案,占地减少 60%,设备投资降低 40%;运行 18 个月后,滤芯无低温损坏,气态天然气中杂质浓度从 50mg/m³ 降至 0.5mg/m³,符合 GB 17820-2018《天然气》对气质的要求,确保下游用户用气安全。过滤器工作原理之错流过滤,借横向流冲刷滤芯表面,减少堵塞,适配高粘度液体。国外进口低压力损失过滤器工作原理

医疗中心供氧管道输送的医用氧气(纯度 99.5%)对设备的抗氧腐蚀能力要求极高,传统碳钢壳体易被氧气氧化,产生铁锈杂质,污染医用氧气,影响患者健康。氧气管道过滤器的 “抗氧腐蚀” 特性通过壳体材质实现:采用 316L 不锈钢,含铬 16%-18%、镍 10%-14%、钼 2%-3%,钼元素可增强抗氧腐蚀能力,在医用氧气环境中腐蚀速率≤0.01mm / 年,无铁锈产生;壳体内壁经电解抛光处理,粗糙度 Ra≤0.4μm,减少氧气与壳体的接触面积,进一步降低腐蚀风险。某三甲医院将其应用于中心供氧系统的氧气管道(工作压力 0.4MPa、流量 0.5m³/min),运行 36 个月后,壳体无腐蚀、无铁锈,医用氧气纯度稳定在 99.8%,符合 GB 8982-2009《医用及航空呼吸用氧》标准;对比传统碳钢过滤器,医用氧气的杂质含量从 0.5mg/m³ 降至 0.1mg/m³,未出现因氧气污染导致的医疗风险,为患者呼吸安全提供了可靠保障。国外进口 冷凝水分离过滤器过滤器全自动工业气体净化过滤器具除 VOCs 功能,活性炭吸附率≥95%,适配涂装车间废气净化。

低温流体过滤(如化工低温溶剂、冷藏库冷却水)对过滤器的壳体强度与低温韧性要求极高,传统铸铁过滤器在 - 10℃以下易脆裂,且抗压强度不足 1.5MPa,无法适配中压工况。青铜材质过滤器通过 “砂型铸造工艺 + 合金成分优化” 实现性能突破:砂型铸造可确保壳体壁厚均匀(偏差≤0.5mm),避免应力集中,经水压测试,壳体抗压强度≥2MPa,可适配 0.1-1.6MPa 中压工况;材质添加锰元素(0.5%-1%),提升低温韧性,在 - 20℃低温下冲击韧性 Akv≥30J,无脆裂风险,工作温度范围覆盖 - 20~60℃。某化工企业将其应用于低温甲醇过滤系统(甲醇温度 - 15℃、工作压力 0.8MPa),运行 12 个月后,壳体无变形、无脆裂,过滤精度稳定在 10μm,未出现因设备故障导致的生产中断;对比传统铸铁过滤器,低温工况下的设备故障率从 25% 降至 3%,大幅提升了低温过滤系统的稳定性。
高杂质浓度流体(如矿山废水、含尘气体)直接进入精滤器,会导致精滤滤芯快速堵塞,维护成本高。“离心分离” 工作原理作为预处理环节,可高效去除大颗粒杂质:过滤器内设置旋流腔,流体以 10-15m/s 流速进入旋流腔,在离心力作用下(离心加速度≥1000g),密度大于流体的大颗粒杂质(≥20μm)被甩向腔壁,沿壁面下落至集渣斗;净化后的流体从旋流腔中心流出,进入后续精滤环节,预处理效率≥90%,可减少精滤滤芯 70% 的纳污负荷。某矿山将其应用于井下废水预处理(含煤渣、泥沙,杂质浓度 2000mg/L),运行 3 个月后,后续精滤滤芯更换周期从 1 周延长至 1 个月,预处理后废水悬浮物浓度从 2000mg/L 降至 200mg/L,符合矿山废水处理的预处理要求,大幅降低了精滤系统的运维成本。氧气管道过滤器壳体做脱脂处理,泄漏率≤1×10⁻⁸ Pa・m³/s,氦质谱检漏合格。

高粘度液体(如涂料、胶粘剂)过滤时,传统死端过滤(液体垂直穿过滤芯)易导致杂质在滤芯表面堆积,1-2 小时即堵塞,需频繁反冲洗。“错流过滤” 工作原理通过流体横向冲刷解决堵塞问题:过滤器内设置导流板,引导高粘度液体以 1-2m/s 流速沿滤芯表面横向流动,横向流持续冲刷滤芯表面截留的杂质,避免杂质堆积形成滤饼;同时,部分液体垂直穿过滤芯实现过滤,截留的杂质随横向流排出至排污口。这种设计使滤芯堵塞周期延长至 8-12 小时,反冲洗频次减少 70%。某涂料厂将其应用于水性涂料过滤(粘度 500mPa・s,含颜料颗粒 5-10μm),运行 10 小时后,过滤流量仍保持初始值的 90%,较传统死端过滤,涂料生产效率提升 3 倍,过滤后涂料细度≤20μm,符合 GB/T 25251-2010《涂料高固体分含量测定法》,大幅降低了因滤芯堵塞导致的生产中断。工业气体净化过滤器具除菌功能,0.1μm PES 滤芯截留率≥99.99%,符合 GMP 标准。原装进口食品级气体过滤器价格
激光切割气体过滤器靠 3μm 烧结金属滤芯梯度截留杂质,适配 0.8MPa 高压,保护激光切割头镜片。国外进口低压力损失过滤器工作原理
激光切割过程中,切割气体(氮气、氧气)若含≥5μm 杂质(如管道锈渣、压缩机油雾),易划伤激光头镜片(焦距镜片、保护镜片),导致切割精度下降(误差超 0.1mm),镜片更换周期 15-20 天,维护成本高。激光切割气体过滤器的重要技术是 “3μm 烧结金属滤芯的梯度截留原理”:滤芯采用 316L 不锈钢粉末烧结成型,孔隙从外层 8μm 梯度过渡至内层 3μm,外层先截留 5-10μm 大颗粒,避免内层堵塞;内层 3μm 高精度截留微小杂质,确保切割气洁净度≤3μm。同时,滤芯经高压成型处理,可承受 0.8MPa 工作压力(激光切割常用高压气工况),无变形破裂风险。某汽车零部件厂将其应用于 1000W 光纤激光切割机(氧气切割碳钢),运行 2 个月后检测:镜片表面无划痕,切割件毛刺率从 8% 降至 1.5%,镜片更换周期延长至 60 天,单台设备年省镜片成本约 1.2 万元,完全适配激光切割对气体洁净度与高压的双重需求。国外进口低压力损失过滤器工作原理
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