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潮州蒸汽锅炉节能改造

来源: 发布时间:2024年02月19日

锅炉由“锅”和“炉”两部分组成。锅炉的基本组成部分:汽锅包括锅筒、管束、水冷壁、集箱、下降管。锅炉本体中汽水系统,高温燃烧产物烟气通过受热面将热量传递给汽锅内温度较低的水,水被加热,沸腾汽化,生成蒸汽。炉子包括煤斗、炉排、炉膛、除渣板、送风装置等。锅炉本体中燃烧设备,燃烧将燃料的化学能转化为热能。安全附件水位计、压力表、安全阀等及锅炉金属钢架及平台楼梯。“锅”的组成部分,省煤器置于锅炉尾部的竖直烟道内。利用烟气余热加热锅炉给水,降低排烟温度,提高锅炉效率,节省燃料。汽包位于锅炉的顶部。这是一个圆柱形压力容器,底部是水,顶部是蒸汽。它们一起形成水循环回路。水在水冷壁吸热产生的汽水混合物被收集在汽包内,汽水分离后,饱和蒸汽送入过热器。下降管是水冷壁的供水管道,其作用是把汽包中的水引入下联箱再分配到各个水冷壁管中。分小直径分散下降管和大直径集中下降管两种。小直径下降管管径小,对水循环不利。锅炉禁止启动的条件有哪些?潮州蒸汽锅炉节能改造

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锅炉超压就是锅炉运行时的工作压力超过了比较高许可工作压力。造成锅炉超压,发生锅炉事故,多属盲目的提高锅炉的工作压力或司炉擅离岗位,锅炉处于无人管理的结果。因此,不能盲目的提高锅炉工作压力。如需要提高锅炉的工作压力,必须经过有关部门严格的技术鉴定。另外,从锅炉超压的事例中可以看出,培训司炉人员和加强岗位责任制的重要性。有时压力表、安全阀同时失灵,也有可能造成锅炉超压。锅内满水就是锅内的水位超过了比较高许可水位线,严重时蒸汽管道内发出水冲击声。锅内满水一般是由于运行人员疏忽大意,上水过量。发生了锅内满水时,应立即打开排污阀,放出过量的水,使水位维持正常即可排除锅内满水。潮州蒸汽锅炉节能改造提高锅炉效率的途径有哪些?

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燃油或燃气工业锅炉,不仅可以提高锅炉热效率,而且可以凸显减少污染物排放。但其受制于初期投资和日常运行成本。加之国家在推广节油替代政策,预计燃油锅炉的发展会受到抑制,但随着国家环保力度的加大,加之西气东输和利用国际天然气资源等工程的实施,大多数城市开始推广应用清洁能源,大量的燃气锅炉将替代原有的燃煤锅炉,燃气锅炉的市场前景相当广阔。预计今后燃气锅炉将占年产工业锅炉总容量的15%~20%。当前我国城市生活垃圾成分有了明显的变化,纸质、塑料、木质、纤维等可燃物和其它有机物增加,其质量已基本具备焚烧的条件,城市垃圾焚烧发电已成为可能,为发展垃圾焚烧锅炉创造了条件。采取垃圾焚烧使垃圾体积减小90%,重量减小70%以上,用回收热量产生蒸汽,效率约达85%,转变成电能大约为30%。所以垃圾焚烧技术在我国将成为有极具发展潜力的新兴产业。借鉴国外先进技术,迅速研制国产垃圾焚烧锅炉,其市场前景非常广阔。

炉管爆破炉管爆破时有凸显的爆破声、喷汽声,这时水位迅速下降,汽压明显降低,一般无法维持汽压、水位,必须紧急停炉。一般工业锅炉发生炉管爆破的主要原因是给水处理不良或根本没有进行给水处理,引起结垢或腐蚀而造成的。锅内结垢是因为给水硬度长期超过规定标准,在炉管内壁沉积成水垢,甚至将炉管堵死。腐蚀是由于给水中含氧量或酸价超过允许规定而造成。据调查,不少单位由于对给水处理工作不重视,造成炉管爆破或炉管堵死、锅炉报废的事故相当严重,已足以引以为戒。因此,只有加强水处理方面的管理工作,才能从根本上杜绝炉管爆破事故,而且还可以做到节约大量的燃料、钢材、人力、财力。其次,由于锅炉严重缺水使炉管过热,也会造成炉管爆破事故,而炉管爆破事故又很快造成缺水。因此,爆管、缺水又常常互为因果。所以,锅炉在运行中严密监视水位,对于防止锅炉缺水,爆管事故十分重要。一般锅炉厂家都不会告诉你影响锅炉寿命的秘密!

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锅炉停炉保养:停炉期间溶氧腐蚀比锅炉运行时发生溶氧腐蚀严重的多。保养基本原则:不让空气进入停用锅炉的汽水系统内。保持停用锅炉水汽系统内表面的干燥,相对湿度小于20%。在金属表面造成具有防腐作用的薄膜。使金属表面浸泡在含有除氧剂或其它保护剂的水溶液中。停炉常用的保护方法:长:联氨防腐、氨液防腐、碱液防腐;磷酸三钠与亚硝酸钠、干燥剂防腐、充氮、充氨防腐。短:保持给水压力、保持蒸汽压力;热炉放水、余热烘干。烘炉:目的:烘干炉墙和炉拱的水分,以免突然升温炉墙产生裂纹。方法:按升温曲线进行升温每天温升不超过(50℃)(20℃);烘炉时间:轻型炉墙4—6天;重型炉墙10—14天。烘炉温度:(终烟温)轻型炉墙不超过160℃;重型炉墙不超过220℃。水处理目的:是将锅炉用水(硬水)变为软水,使锅炉内部受热面保持清洁,不结(少结)垢,提高锅炉效率和保证蒸汽品质,防止锅炉金属壁腐蚀,确保锅炉安全经济,连续运行。循环流化床锅炉和煤粉锅炉的优缺点比较!潮州蒸汽锅炉节能改造

锅炉清洗周期?蒸汽锅炉清洗方法?潮州蒸汽锅炉节能改造

10年工业锅炉产品由于受各种因素的影响出现了一些新的变化。工业锅炉容量≤4t/h所占的比例由1991年的60%降至2001年的30%,几乎减少1/2,而容量≥10t/h锅炉所占的比例由25%增至54%,使得大容量锅炉的企业出现供不应求的局面,且燃煤锅炉所占比例开始降低,由1991年的90%降至2001年的81%,而油气锅炉所占比例由1991年的不足6%增至2001年的15%以上,电热锅炉开始得到应用。在燃烧方式方面,循环流化床锅炉在锅炉总容量中所占的比例由1991年的3%增至2001年的10%以上,链条炉排锅炉略有增加。工业锅炉的炉型方面,水火管锅炉在容量上所占的比例由1991年的45%降至2001年的21%,而内燃式锅炉所占比例则由不足4%增至10%以上。潮州蒸汽锅炉节能改造