考虑到机床为半闭环结构,维修时通过机器人维修更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。 为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验: 1)在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统机器人维修显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。 2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴移动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。 根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180?,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。 按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表),在引脚N/T、J/K上加入DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。库卡机器人电机绕组短路无法正常运行发热维修.扬州OTC机器人示教器常见故障维修
维修库卡机器人电路板时要“胸有框图” 众所周知,工业机器人生产厂家为了保护知识产权、维护自身的利益,将工业机器人中的控制电路板的电子电路原理及有关调试资料作为机密文件,很少对用户和社会开放,怎样在在缺少相关资料的情况下,给工业工业机器人进行维修,给工业机器人管理和工业机器人维修人员提出了更高层次的技术要求! 另外,维修库卡机器人电路板时要讲究检修顺序才可找到解决问题的****短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。 库卡码垛机器人电路板维修,你会发现,随便吹吹焊焊、测量几个数据、便迅速地找到故障部位,有时甚至连万用表都不用便一招即中、手到病除,这说明,工业库卡码垛机器人电路板维修有捷径和规律可循,只要善于学习、勤于实践和大胆摸索,成为工业库卡码垛机器人电路板维修的行家并不是一件很难的事。 扬州OTC机器人示教器常见故障维修发那科FANUC机器人系统维修故障案例.
如今工业机器人越来越多,很多工厂都使用到机器人生产,为了节省劳动成本,和提高生产速率。然后由于我们的疏忽导致机器人发生损坏的情况,是平时没有注意保养而造成的后果,机器人维修和重新订购都要负责巨大的成本,所以机器人保养方面大家也要很好的重视起来,这样机器人的使用寿命也会加长。 安川Motoman机器人保养如下: 一、安川MOTOMAN机器人保养备件 1.安川MOTOMAN机器人润滑油脂。 2.安川MOTOMAN机器人保养备件包、电池,冷却风扇。 二、本体标准保养常规检查 1.本体清洁: 根据现场工作对机器人本体进行除尘清洁。 2.本体和6轴工具端固定检查:检查本体及工具是否固定良好。 3.各轴限位挡块检查. 4.电缆状态检查: 检查机器人信号电缆,动力电缆,用户电缆,本体电缆的使用状况与磨损情况。 5.密封状态检查检查本体齿轮箱,手腕等是否有漏油,渗油现象。
安川机器人示教器出现触摸偏差维修,具体的故障情况可以分成下列几种: ①当手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。导致此种机器人维修故障的原因是示教器安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。可以通过重新校正位置进行解决。 ②示教器的部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。出现这种机器人维修故障的原因为表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。要定时清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。伯朗特机器人维修BRTIRUS1510A电机无法启动原因分析.
工业库卡焊接机器人电路板维修中要熟知常用元器件损坏特点及元器件检测方法 1、电路板中阻值小的电阻和功率大的电阻****容易损坏 电路板中阻值小的电阻经常用于供电线路上起限流的作用,也就是起保险丝的作用,若电流过大,首先会把其烧断。另外,供电线路上用许多对地电容来滤波,个头和容量一般较大,若电压或电流不稳定就会击穿电容而导致漏电。 2、库卡机器人电路板中电容损坏的故障特点及维修 电路板中电容损坏引发的故障在电子工业机器人中是****高的,其中尤其以电解电容的损坏****为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 3、电路板中运算放大器的好坏判别方法 理解以上几点,这样你不必使用代换法,也不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。ABB机器人维修保养处理方法.扬州OTC机器人示教器常见故障维修
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由于X、Y、Z伺服驱动器维修的控制板规格一致,在更改设定、短接端后,更换控制板试验,证明故障原因在驱动器的控制板上。 更换机器人维修驱动器控制板后,故障排除,机床恢复正常。 2.小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修 故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。 分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,机器人维修工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。 根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。扬州OTC机器人示教器常见故障维修