测试电机短路的正确方法是什么?对FANUC 电机 进行短路故障排除的正确方法是首先锁定机器,从驱动器上拆下电缆,并用兆欧表测试所有三个电机相接地。这将测试电机和电缆是否存在问题。 当连接到 FANUC 驱动器的 RS-232 端口时,为什么会出现错误? 这些错误有多种解释。RS-323 端口是FANUC 驱动器上的高故障组件,因为它非常容易受到电涌的影响。但是,RS-232 电缆也是另一个高故障项目。确保您使用的电缆在通信时可以正常工作。否则,当您尝试读入或拔出电缆时,您将收到 086 警报,指示电缆不正确或端口出现故障。三菱数控系统CPU故障分析维修经验分享.合肥西门子数控系统维修开不了机故障
可靠性文化故障 工厂资产管理领域的一个流行术语,可靠性文化涉及在机器操作员、工厂维护团队和运营团队之间建立协同环境,以确保修复临时补丁并及时共享和实施发现的见解维护资产可靠性——资产在正常运行条件下能够在一段时间内无故障工作的概率。 解决方案:一个简单但有效的协作工具可以节省时间、将知识数字化并鼓励思想的交叉授粉,以建立严谨和可靠性的文化。 发那科面板电路板故障 故障现象 示教盒上显示007 SVAL1 External E–stop警报信号。 原因分析 在面板电路板的终端块TBOP4上,在 1 (EES1)和2 (EES11) 或是在3 (EES2)和 4(EES21)之间没有连接。 如果在1 (EES1)和2 (EES11) 或是在3 (EES2)和 4 (EES21)之间的外部的紧急停机开关已经连接,那么这个开关被按下。合肥西门子数控系统维修开不了机故障德玛吉机床报25201伺服故障快速修复解决方法.
数控系统驱动报警维修,西门子840dsl数控系统维修,西门子数控系统报120303故障维修,西门子840dsl数控系统报不可以进行选择故障维修,数控系统外设报警维修,数控系统PLC 报警维修,CNC维修,SINAMICS S120维修,SINUMERIK 840D维修,SINUMERIK 840D sl维修,SINUMERIK 840DE sl维修,SINUMERIK HMI报警代码维修:120000维修,120001维修,120002维修,120003维修,120005维修,120006维修,120007维修, 120008维修,120010维修,120011维修,120020维修,120021维修,120022维修,120029维修,120200维修,120201维修,120202维修,120203维修,120301 维修,120302维修,120303维修,120304维修, 8**/SL系统维修 840D/DE系统维修 840D/SL系统维修 840Di系统维修 S120数控伺服系统维修,数控伺服驱动器/控制模块/电源模块/备品备件等。
事例:故障现象:一立式加工中心,开机后屏幕无显示。故障分析:该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显示的原因有很多,经对故障进行了检查,后确认系统提供的外部电源是正确的,但主板上的电压不正常,时有时无,可以确认是因主板故障造成,因此进行了更换,更换主板后系统有显示,由于主板更换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处。火花机FAGOR发格数显表维修DRO 10i for EDM显示屏常见故障.
西门子数控系统9种报警代码故障原因及维修 25020 编码器零点脉冲信号监控,在两个零点脉冲信号之间是否总是发出相同的脉冲数,若不同则报警 1.查测传输电缆、编码器 2.有无电磁干扰信号 3.检查编码器电源电压 4.若有编码器则更换编码器 5.用MD36310关闭零点脉冲信号监控 25030 实际速度报警,实际速度大于MD36200(速度监控阀值)规定的值 1.检查速度设定值电缆(总线) 2.实际值与位置的控制方向 3.如果轴运动不受控应改变位置控制方向 4.增加MD36200DE 设定值 25040 零速监控,跟随误差大于零速公差带,跟随误差大于MD36030的设定值 1.增加零速公差MD36030设定值 2.对位置环进行优化 3.提高增益MD32200设定值 4.增加钳位压力 西门子数控系统维修海德汉数控软件系统204故障驱动板维修.合肥西门子数控系统维修开不了机故障
MAZAK马扎克数控系统控制板维修报警显示43主轴异常.合肥西门子数控系统维修开不了机故障
事例:故障现象:一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,伺服强电上去后系统总空开马上跳闸。故障分析:该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析后确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求,然后用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现伺服强电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变化较大,进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺服内部未加阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动电阻,电气人员在设计时加了制动电阻,为了节省成本没有使用阻抗。按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正常。合肥西门子数控系统维修开不了机故障