镁合金由于具有重量轻,强度及刚度比较高,且可回收和具有良好的机械加工性,已成为21世纪相当有生命力的新型环保材料。它在汽车、手机、电脑等领域已获得广泛应用,但由于镁合金的燃点低及活性高,在切削过程中易引起火灾及表面氧化,固此时对切削液的要求很高;镁合金切削液市面常见有:乳化切削液、半合成切削液两种类型;半合成切削液是镁合金的高氧化性和燃烧性而研发的,在性能上会比乳化切削液更些;以合成酯及矿物油、润滑添加剂、防锈剂、特殊缓蚀剂和泡沫抑制剂而成的一种新型半合成水性高性能镁合金切削液,专为镁合金加工而设计,生物稳定性配方,具有良好润滑、极压、减摩、抗硬水性能,有效抑制生产过程中析氢现象和镁合金加工后出现的氧化变色现象。可考虑B剂和开缸剂是否不足又或者过量呢?大运环保酸铜光亮剂质量好
酸铜电镀槽本身可能以下几个方面:鼓气管偏离原位置,空气搅拌不均匀;过滤泵漏气或进液口靠近鼓气管吸入空气,产生细碎的空气泡,吸附在板面或线边,特别是横向线边,线角处;另外可能还有一点是使用劣质的棉芯,处理不彻底,棉芯制造过程中使用的防静电处理剂污染槽液,造成漏镀,这种情况可加大鼓气,将液面泡沫及时清理干净即可,棉芯应用酸碱浸泡后,板面颜色发白或色泽不均:主要是光剂或维护问题,有时还可能是酸性除油后清洗问题,微蚀问题。铜缸光剂失调,有机污染严重,槽液温度过高都可能造成。酸性除油一般不会有清洗问题,但如是水质PH值偏酸且有机物较多特别是回收循环水洗,则有可能会造成清洗不良,微蚀不均现象;微蚀主要考虑微蚀剂含量过低,微蚀液内铜含量偏高,槽液温度低等,也会造成板面微蚀不均匀;横岗环保酸铜光亮剂供应商该产品不用过封闭剂盐雾测试达到90小时以上,适合用于各种镀锌溶液。
1.市场价值1)针对目前国内市场上化学镍药水生产厂家、贸易商等。恶性价格竞争,而不是提高自身产品质量和新型产品研发上,造成市场化学镍质量不稳定,药水生产使用难控制,关健技术难以掌握,药水使用周期短,造成加工的产品质量不稳定等等的难题。2)化学镍市场和技术由国外公司长期技术垄断经营,国内企业自主研发及技术创新显的尤为重要。3)国内80%以上表面处理技术企业以及高校科研所都在长期从事化学镍项目的研究和开发,但是因为自身诸多缺陷未能取得技术性大的突破;因而没有将该项目价值较高的开发。
镀前处理不良,零件表面有油;清洗水或镀液中有油;阳极面积太小或太短;镀液中聚二硫二丙烷磺酸钠太多;有机杂质太多;光亮剂没有搅匀或十二烷基硫酸钠太少等会造成镀层发花或发雾。分析故障,要先易后难,逐条进行。例如先搅拌一下镀液,检查一下阳极面积,这样就可以排除由于光亮剂没有搅匀和阳极面积太小而造成的故障。同时也可从现象进行分析,假使发花现象*出现在挂具下部的零件上,上部零件不发花,那就可能是阳极板太短而产生的,经检查并换上足够长的阳极板后,观察发花现象是否消失。而含硫化学物在德系的酸铜光亮剂中一般分布在B剂或开缸剂中。
1、技术难点:1)如何解决镁合金切削粉末易沉积,在加工过程中易腐蚀变色,存在氧化燃烧等问题。2)如何解决镁合金切削液变质发臭等问题?3)如何解决镁合金切削液腐蚀缺陷,研制出新型防锈体系?4)如何解决镁合金切削液泡沫较大问题?5)如何解决镁合金在加工过程中存在镁离子易溶于水溶性切削液中的弊端,增加了水的总硬度,导致水基切削液分层破乳等问题?2、市场价值:a.传统全合成和半合成切削液已经不能满足新型材料加工要求;b.镁合金加工技术由国外**公司长期技术垄断,国内企业自主开发及技术创新尤为重要;c.70%以上加工液技术企业及高校科研所都在长期从事该项目的研发;且因自身诸多缺陷未能取得技术性突破;因而该项目有较高的开发价值。凭着专业科研技术团队,为众多电镀客户解决各种疑难问题,满足客户多种需求。宝安制作酸铜光亮剂厂家推荐
广泛应用于品质好首饰,五金等行业。大运环保酸铜光亮剂质量好
酸铜液问题1)所用酸铜光亮剂本身整平能力不良或低JK区整平范围太窄,镀液分散能力不良。2)氯离子含量不正常。笔者早就作过系统试验,结果是:对不同的光亮剂体系,在不同的液温段,有Cl-含量的下限值、比较好值与上限值,应通过细致试验确定。当Cl-含量过高时,低JK区整平性下降,且镀层易发灰雾。此时应适当除Cl-。工艺条件不当1)液温过高。高染料型光亮剂液温上限一般只能达30~32℃,低染料型可达40℃。液温超过上限时低JK区整平性、光亮性均下降。2)镀液空气搅拌过于强烈。搅拌因可减小浓差极化,故可提高镀层不致烧焦的JK上限。也因减小了浓差极化,对光亮性电镀,呈现一共同规律:搅拌越强烈,光亮整平范围越向高电流密度区转移,低电流密度区光亮整平性越差。大运环保酸铜光亮剂质量好