材质匹配:机架主体采用 Q235B 碳钢板(10-16mm 厚),选用 E4315 (J427) 碱性焊条(抗裂性好,适合低温环境)
工艺参数:
预热处理:焊接前对焊缝两侧 100mm 范围预热至 80-100℃,减少冷裂纹风险
焊缝经 UT 检测合格率 100%,无气孔、未熔合等缺陷
设备运行 2 年后检查,焊缝无变形、无开裂,满足设计要求
总成本比采用氩弧焊方案降低 40%(主要节省设备和气体费用)
采用手工电弧焊(E308L-16 焊条,φ3.2mm)
焊接效率低:完成 100 米焊缝需 15 个工时
焊接变形大:平均变形量达 2-3mm,需额外校形
焊缝质量波动大,需 10% 的返修率
改用 MAG 焊(熔化极活性气体保护焊)替代手工电弧焊
设备更新:购置专门的 MAG 焊机(成本约 3 万元)
工艺参数调整:使用 ER308L 焊丝(φ1.2mm),电流 200-240A,电压 24-28V,焊接速度 30-40cm/min
场景分析:现场焊接空间有限,且需避免损伤已安装的保温层,手工电弧焊灵活性优势明显
材质选择:支架用 Q235B 角钢,底盘为 304 不锈钢,采用 E309L 焊条(异种钢专门的)
工艺要点:
先用 φ3.2mm 焊条点焊固定支架,确保位置精确
正式焊接:电流 90-110A,短弧操作,控制熔深不超过底盘厚度的 1/2
焊缝长度:每处连接焊缝长度≥50mm,间隔 200mm 一道
焊后清理:用不锈钢丝刷去除飞溅,涂覆防腐漆(食品级)
支架安装牢固,经设备运行测试(振动测试)无松动
底盘无变形,防腐层完好,满足 GMP 洁净室要求
比采用螺栓连接方案节省工时 60%,且抗震性能提升 40%
快速评估:裂纹位于承重梁腹板,深约 3mm,未穿透,材质 Q235B
修复工艺:
清理:用角磨机去除裂纹两侧 50mm 范围内的油漆和氧化皮
止裂:在裂纹两端钻 φ5mm 止裂孔,防止裂纹扩展
焊接:采用 E4303 (J422) 焊条(φ3.2mm),电流 100-120A,采用分段退焊法
焊后处理:焊缝打磨平整,补涂防锈漆和银粉漆
采用多层多道焊(至少 3 层),每层厚度≤3mm,控制热输入
每焊完一道后立即锤击焊缝(消除应力),待温度降至室温再焊下一层
焊接方向与裂纹方向相反,逐步 "蚕食" 裂纹区
修复后经 24 小时连续运行测试,设备振动恢复正常
维修总成本约 800 元,比更换整根横梁(约 5000 元)节省 84%
停机时间只 6 小时,避免了因停产造成的数万元损失
材料选择:支架主体用 304 不锈钢薄壁管(φ12×1.5mm),连接件用 304 不锈钢板(3mm 厚)
工艺设计:
采用手工电弧焊 + 局部氩弧焊组合工艺
支架与连接件焊接:E308L-16 焊条(φ2.5mm),电流 70-90A,小电流快速焊
关键部位(承重节点):先用手工电弧焊点焊定位,再用氩弧焊加强(确保焊缝质量)
支架系统总重比全氩弧焊方案减轻 15%(减少焊缝金属量)
焊点强度达标,经 100 次装卸测试无松动
焊缝光滑无毛刺,便于清洁,符合实验室 GMP 要求
比完全外包定制节省成本 50%,且交货周期缩短 60%
优先选择直流焊机(ZX7 系列),焊接质量更稳定,尤其在焊接不锈钢时
不锈钢焊接必须使用专门的焊条(E308L/316L),且焊条需经 250-300℃烘干 1-2 小时
对于关键焊缝(如承重结构),建议采用 "手工电弧焊打底 + 其他高效焊接方式填充" 的组合工艺,兼顾质量与效率