在完成了硬件维修、软件调试和参数设置之后,对伺服驱动器进行各个方面的性能测试是必不可少的环节。这是对维修工作质量的后面的检验,也是确保驱动器能够可靠运行的关键步骤。性能测试包括多个方面,如输出电压和电流的稳定性测试、速度和位置控制精度的检测、动态响应特性的评估等。维修人员会使用专业的测试设备,如高精度的电源分析仪、编码器测试仪、动态信号分析仪等,对驱动器在不同工作条件下的性能进行详细的测量和分析。环保意识的提升促使伺服驱动器维修向绿色、节能方向发展。泰州邦飞利伺服驱动器维修案例
西门子伺服电机无法返回原点的原因实例分析:西门子伺服电机无法返回原点的故障中与线路的损坏或是输入电源都是有很大的关系,电压过低时不****是会使电机运行出现故障还会影响机器的启动。另外有些时候伺服电机的外部环境会导致机器内部的零件损坏。像我去年8月份时遇到的一个客户当时是去现场维修一台贝加莱的伺服电机,当时那个客户的工厂也是被水浸泡了,这台伺服电机刚好是在一楼老的生产车间,并且工人对机器的保养与运用并没有什么经验,只是将机器内部的水清理干净后便开机使用了。这一开机可好,只听到嘣的一声机器的主板炸毁包括连接主板线路全部损坏还有很多的小零件了报废掉了,可是让在场的工人吓坏了一个小小的失误导致这么大的损失。宁波松下伺服驱动器维修维修后的伺服驱动器需要进行严格的测试,包括功能测试、负载测试和稳定性测试等。
CNC故障引起跟随误差超差报警维修:故障现象:某配套SIEMENSPRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,当利用手轮少量移动Z轴,测量Z轴直流驱动器的速度给定电压始终为0,因此可以初步判定故障在数控装置或数控与驱动器的连接电缆上。检查数控装置与驱动器的电缆连接正常,确认故障引起的原因在数控装置。打开数控装置检查,发现Z轴的速度给定输出D/A转换器的数字输入正确,但无模拟量输出,从而确认故障是由于D/A转换器不良引起的。更换Z轴的速度给定输出的12位D/A转换器DAC0800后,机床恢复。
根据这一现象,可以得出X轴驱动器的速度/电流调节器板不良的结论。根据SIEMENS6RA26**系列直流伺服驱动器原理图,测量检查发现,当少量移动X轴时驱动器的速度给定输入端57与69端子间有模拟量输入,测量驱动器检测端B1,速度模拟量电压正确,但速度比例调节器N4(LM301)的6脚输出始终为0V。对照原理图逐一检查速度调节器LM301的反馈电阻R25、R27、R21,偏移调节电阻R10、R12、R13、R15、R14、R12,以及LM301的输入保护二极管V1、V2,给定滤波环节R1、C1、R20、V14,速度反馈滤波环节的R27、R28、R8、R3、C5、R4等外部元器件,确认全部元器件均无故障。因此,确认故障原因是由于LM301集成运放不良引起的;更换LM301后,机床恢复正常工作,故障排除。维修人员在维修伺服驱动器时,要善于分析故障现象,找出潜在的问题根源。
伺服驱动器维修要怎么处理,LED灯是绿的,但是电机不动。故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查+INHIBIT和–INHIBIT端口。故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。上电后,驱动器的LED灯不亮。故障原因:供电电压太低,小于较小电压值要求。处理方法:检查并提高供电电压。上电后,驱动器的LED灯不亮。故障原因:供电电压太低,小于较小电压值要求。处理方法:检查并提高供电电压。LED灯始终保持红色故障原因:存在故障。处理方法:原因:过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。维修技术人员需具备扎实的电子、电气及自动化控制知识。无锡LUST伺服驱动器维修服务中心
电路板损坏是伺服驱动器常见的故障之一,维修时需精细操作以恢复其功能。泰州邦飞利伺服驱动器维修案例
检查机床的伺服单元,当出现故障时,其相应伺服控制器上的H1/A报警灯亮,表示伺服电动机过载。根据以上现象分析,故障可能是由于运动部件阻力过大引起的。为了确定故障部位,维修时将伺服电动机与机械部件脱开,检查发现机械负载很轻,因为机床Y轴使用的是带有制动器的伺服电动机,初步确定故障是由于制动器不良引起的。为了确认伺服电动机制动器的工作情况,通过加入外部电源,确认制动器工作正常。进一步检查制动器的连接线路,发现制动器电源连接不良,造成制动器未能够完全松开;重新连接后,故障消失。泰州邦飞利伺服驱动器维修案例